造成石英砂烘干機產(chǎn)量低的原因
2017-06-08
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造成石英砂烘干機產(chǎn)量低的原因
石英砂烘干機廣泛用于建材、冶金、選礦、化工、水泥等行業(yè),主要用于礦渣、石灰石、粘土、河沙、石英砂等濕性大、比重大的的物料。石英砂烘干機生產(chǎn)線主要由筒體、引風設備、高速打散設備、揚料板,自清掃裝置、傳動裝置,輸送設備、熱風設備、減速機、支撐裝置及密封裝置等部件組成。石英砂烘干機對物料進行烘干,物料初水分一般在25%左右,經(jīng)過一段時間存放后仍達15%以上,在長時間使用后會存在產(chǎn)量低、煤耗高、熱效率高、電耗高,出機水分波動大等問題,會成為制約生產(chǎn)的瓶頸。那么我們應該如何進行解決呢?
一、分析原因
1、放料為溜子式,卡料時靠人工晃動料流忽大忽小,量小的時候容易空燒,量大的時候容易跑水分,致使烘干物料出現(xiàn)水分波動大。
2、熱風爐為人工手燒爐煤粒度大,燃燒不完全,容易結焦,加之烘干機爐頭不嚴,外串火現(xiàn)象引起筒體變形,影響到產(chǎn)量和質量的正常發(fā)揮。
3、石英砂烘干機烘干筒體配置L型揚料板,其機構短小,形式單一,使烘干機內物料存有風洞,形不成料幕,熱損失大,烘干效果差。
二、針對存在的問題進行技術改造
1、穩(wěn)定爐溫度,提高石英砂烘干機烘干熱效率
將原固定爐排手燒式熱風爐改造為噴煤燃燒式熱風爐,并加長加高爐體,使熱風爐的容積由原來的47.8m3,擴改為57.2m3,確保其熱風溫度在800oC-1000oC范圍內穩(wěn)定供給。
2、完善噴煤燃燒系統(tǒng),增加煤破碎
將原物料破碎至≤1mm后,入儲煤倉,供烘干熱風爐使用,儲料倉下設圓盤給料機,根據(jù)烘干物料的水分來調節(jié)給煤量,定量向燃燒室噴煤。
3、穩(wěn)定喂料,增設圓盤給料機
將新添加的圓盤給料機安裝在濕渣倉下面,使之連續(xù)均勻喂料,取消溜管下料。
4、加石英砂烘干機強通風和密封
在石英砂烘干機尾部出料溜子上增設翻板閥,以減少冷風短路、漏風及熱損失現(xiàn)象,將石英砂烘干機頭部的接觸式密封改為迷宮式密封,消除外串火現(xiàn)象對筒體的損壞,發(fā)揮熱效率。
5、合理布置揚料板
、傺赝搀w長度方向相鄰而揚料板應相互錯開,使物料與熱氣流有更多的接觸機會。
②揚料板安裝不宜太密,否則大塊物料易被卡住。
、墼谖锪细稍飬^(qū)內,不安裝揚料板,以免灰塵飛揚,加重環(huán)境污染。
這就是烘干機楊料板的設置方式,烘干機的楊料板就是這樣來進行設置的,只有設置好石英砂烘干機的楊料板,那么設備才能夠提高時產(chǎn)量,當然,烘干技術是一個系統(tǒng)工程,需要從工藝、裝備以及操作管理等方面進行技術投入和完善,才能讓烘干機更好的進行烘干作業(yè)。